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天然氣壓縮機(jī)氣體管道系統(tǒng)振動分析及減振研究

[打印] [關(guān)閉] 發(fā)布時間:[2010-01-11 00:00]

往復(fù)壓縮機(jī)管道振動對天然氣集輸裝置的安全運(yùn)行是一個不可忽視的隱患,強(qiáng)烈的振動會使管道本身以及與之相連的構(gòu)件產(chǎn)生疲勞破壞,從而發(fā)生管線斷裂、介質(zhì)外泄,甚至引起嚴(yán)重的生產(chǎn)事故,給生產(chǎn)和環(huán)境造成嚴(yán)重危害[1]。而引起管道振動的原因往往很復(fù)雜,只有通過正確診斷,找出振動的原因,才能有效地采取減振措施,消除隱患。因此分析其振動特點(diǎn)和原因及消振措施十分必要。

目前國內(nèi)外對管道振動問題進(jìn)行了大量的研究,并解決了很多工程實(shí)際問題[2-6]。但往往在振動分析中,沒有將復(fù)雜管路作為一個整體來考慮,僅對局部管路進(jìn)行分析,結(jié)果常常出現(xiàn)振動轉(zhuǎn)移現(xiàn)象[7-9];而且對工況的變化及其影響也缺乏研究,不能有效預(yù)測工況變化時的振動變化趨勢。本文針對新疆某油田天然氣增壓壓縮機(jī)管道的實(shí)際振動問題,將其管道作為一個完整的系統(tǒng),并充分考慮了各種工況的影響,依據(jù)結(jié)構(gòu)振動理論,采用美國CODEN公司的專用軟件CAESARII[10]對該管道系統(tǒng)在改造前后的振動特點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)對比和分析,提出了具體的減振措施,并通過模擬計(jì)算和現(xiàn)場測試對減振效果進(jìn)行了評價。

管系及壓縮機(jī)基本情況

該天然氣增壓系統(tǒng)壓縮機(jī)共有三臺:型號為DPC-2804,三臺壓縮機(jī)均為120度三列對置式雙作用壓縮機(jī)。正常工作時,兩臺運(yùn)轉(zhuǎn),一臺備用。壓縮機(jī)的運(yùn)行轉(zhuǎn)速范圍較大,從265rpm到440rpm。壓縮機(jī)管道系統(tǒng)為:氣體先從進(jìn)口總分離器經(jīng)進(jìn)氣總管路進(jìn)入三臺壓縮機(jī)的進(jìn)氣分支管路(其中2臺運(yùn)行,1臺停止),經(jīng)過三級壓縮機(jī)壓縮后,經(jīng)相應(yīng)的排氣分支管路進(jìn)入排氣總管路,再進(jìn)入管網(wǎng)。在運(yùn)行了一段時間以后,發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)進(jìn)氣總管線出現(xiàn)振動,在壓縮機(jī)進(jìn)口分離器出口管路及分離器放空管線處振幅較大,并有部分管架發(fā)生振動。考慮到氣流脈動和管道振動對整個管網(wǎng)的影響主要體現(xiàn)在進(jìn)、排氣管路,其中進(jìn)氣管路的振動現(xiàn)象明顯,因此,本文主要對該壓縮機(jī)管道系統(tǒng)的進(jìn)氣管路進(jìn)行分析。

管道振動分析

管道系統(tǒng)是一個連續(xù)的彈性體結(jié)構(gòu)系統(tǒng),設(shè)計(jì)管道時,除計(jì)算管道內(nèi)氣體的氣柱固有頻率和壓力脈動外,還必須對管系的結(jié)構(gòu)固有頻率和管道振動響應(yīng)進(jìn)行分析和計(jì)算。對該天然氣壓縮機(jī)管系的振動分析,包括兩方面的內(nèi)容:(1)模態(tài)分析,即管道系統(tǒng)結(jié)構(gòu)固有頻率的計(jì)算及振型分析[11];(2)激發(fā)響應(yīng)分析,即分析在氣流脈動激發(fā)力作用下的管道受迫響應(yīng)振動情況。

1、管道振動分析計(jì)算模型及邊界條件

該吸氣管道系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)振動分析模型如圖1所示。其中,三臺壓縮機(jī)分別簡化為自由度完全約束的支撐點(diǎn), 即假設(shè)壓縮機(jī)本身是一個質(zhì)量為零的剛體連接著管道的進(jìn)、排氣口;閥門及法蘭按其相應(yīng)質(zhì)量的剛性單元處理;對于承重支承,在豎直方向添加+ Y方向的自由度;管道系統(tǒng)中的管卡結(jié)點(diǎn),限制與管子軸向相垂直的四個方向的自由度;分離器底部固定處施加固支邊界;管路與分離器、緩沖器外殼的接口設(shè)為管口結(jié)點(diǎn),并按一定的焊接壓力容器標(biāo)準(zhǔn),校核其管口應(yīng)力值。

2、管道結(jié)構(gòu)固有頻率

利用CAESARII對圖1所示的管道模型進(jìn)行模態(tài)分析,計(jì)算出該管道系統(tǒng)前10階的固有頻率h如表1所示。從該表看出,低階固有頻率比較密集,第1階的固有頻率只有2.619Hz。系統(tǒng)固有頻率整體偏低,說明管道系統(tǒng)剛性較差。

壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速范圍為265rpm~440rpm,激發(fā)力基頻為4.417Hz~7.333Hz。由于是雙作用,故主頻率為8.834Hz~14.666Hz。而管道系統(tǒng)前10階的固有頻率范圍為2.619Hz~15.736Hz,大多處在主激發(fā)頻率范圍內(nèi),很容易發(fā)生低階共振現(xiàn)象,因此需要提高最低階固有頻率。

3、低階固有頻率對應(yīng)的振型

該管道系統(tǒng)的前3階固有頻率對應(yīng)的振型如圖2-圖4所示。從各低階振型圖可以

看出,最大的振動位移主要發(fā)生在分離器出口彎管處和分離器放空管線處,這

與實(shí)際觀察和測量到的壓縮機(jī)在375rpm~420rpm運(yùn)行時引起的振動現(xiàn)象一致。

4、激發(fā)響應(yīng)計(jì)算
利用CAESARII對圖1所示的模型計(jì)算了在壓縮機(jī)運(yùn)行轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)不同激振頻率下

的振動位移情況。管道系統(tǒng)所受的激振力,根據(jù)氣流脈動計(jì)算結(jié)果,作為集中

載荷添加到各個受力結(jié)點(diǎn)。對應(yīng)氣流脈動幅值最大的激振頻率下(12.8Hz,轉(zhuǎn)

速385rpm)的響應(yīng)振動位移情況如圖5所示。出現(xiàn)的最大振動位移發(fā)生在分離器

出口彎管處和壓縮機(jī)進(jìn)氣分支管道上,分別為0.393mm和0.157mm。在現(xiàn)場實(shí)測

中,壓縮機(jī)在375rpm~420rpm運(yùn)行時,分離器出口處實(shí)際振幅值為0.4mm。

管道系統(tǒng)改進(jìn)設(shè)計(jì)

通過對改造前系統(tǒng)管道振動的分析,找出發(fā)生大幅度振動的主要原因,為此,

結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際布置情況,在管道結(jié)構(gòu)上作了以下調(diào)整:

(1)在進(jìn)氣總管和分支管路之間增加直徑為610mm的匯管,對氣流起緩沖作用

,減小管段內(nèi)的氣流脈動,從而減少動應(yīng)力;

(2)將立式進(jìn)氣分離器改為臥式放置,降低了分離器出口管線的高度,由原來

的6米降為4.3米;

(3)與匯管連接的分支管路的高度從原來的1.9米降到了0.6米,增強(qiáng)穩(wěn)定性;

改造后管道振動分析

1、改造后管道結(jié)構(gòu)固有頻率計(jì)算

利用CAESARII對圖6所示的管道模型進(jìn)行模態(tài)了分析,改造后固有頻率的計(jì)算結(jié)

果如圖7所示。與改造前相比,管道系統(tǒng)剛性明顯增強(qiáng),最低階固有頻率從

2.6Hz提高到了12.2Hz,而且低階固有頻率不再密集,基本錯開了激發(fā)頻率的前

幾階,從各階的模態(tài)振型分析可看出,低階共振現(xiàn)象基本消失。

2、改造后激發(fā)響應(yīng)計(jì)算結(jié)果

對改造后管道系統(tǒng)在不同激發(fā)頻率下的響應(yīng)振動進(jìn)行了計(jì)算,圖8為改造后管道

在激振頻(13.33Hz,轉(zhuǎn)速400rpm)下的響應(yīng)振動位移情況。如圖所示,最大振

動位移發(fā)生在壓縮機(jī)進(jìn)氣分支管道上,幅值降為0.117mm,大部分節(jié)點(diǎn)的振幅都

在0.1mm以下,而且在分離器出口處振動已消除。

改造前由于分離器出口管線及壓縮機(jī)分支管路的高度較高,管系剛性較差,結(jié)

構(gòu)固有頻率偏低,大多落在了主激發(fā)頻率范圍之內(nèi),所以振動現(xiàn)象嚴(yán)重。改造

后,使管道固有頻率整體有較大提高,避免了低階共振,振動幅值明顯降低。

實(shí)測結(jié)果

經(jīng)過采用以上綜合調(diào)整措施后,整個管線的振幅大大降低,結(jié)果如表2所示。壓

縮機(jī)在各種工況下運(yùn)行時,整個管線的振幅都控制在遠(yuǎn)低于0.4mm以下,大部分

情況都低于0.1mm。

結(jié)論

(1)振動分析確認(rèn)改造前管系的振動是由于管系結(jié)構(gòu)頻率偏低,而且比較密集

,大多處在主激發(fā)頻率范圍內(nèi),因此很容易發(fā)生低階共振現(xiàn)象。分析結(jié)果與實(shí)

際振動現(xiàn)象一致。

(2)改造后管系振動結(jié)構(gòu)發(fā)生本質(zhì)改變,剛度顯著加強(qiáng),第1階結(jié)構(gòu)固有頻率

從2.6Hz提高到12.2Hz,而且跨度較大,有效地避開了低階結(jié)構(gòu)共振;

(3)改造后管系振動幅值明顯降低,整個管路中最大振幅值降為0.117mm,而

且振動位置發(fā)生了改變,減振效果明顯,與實(shí)測結(jié)果吻合。

 



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