空壓機(jī)儲(chǔ)氣罐爆炸原因分析
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[打印] [關(guān)閉] 發(fā)布時(shí)間:[2010-01-11 00:00]
爆炸因素分析 1、設(shè)備本身因素 我們對(duì)爆炸后的儲(chǔ)氣罐進(jìn)行了仔細(xì)的檢查,并做了測厚、成份分析、硬度檢測,以期分析研究出設(shè)備本體是否存在嚴(yán)重缺陷,導(dǎo)致事故發(fā)生。
經(jīng)外觀檢查發(fā)現(xiàn)容器主要受壓元件(筒體和封頭)焊縫結(jié)構(gòu)和布局合理,出廠前經(jīng)過20%射線檢測,焊縫質(zhì)量符合Ⅲ級(jí)要求。如圖1所示,容器為從上封頭到下封頭整體縱向貫穿撕裂,撕裂口基本與縱焊縫平行,距縱焊縫700mm,而縱焊縫完好無損,所以基本可以排除焊縫焊接質(zhì)量影響。其余各項(xiàng)外觀及幾何尺寸檢查,均未發(fā)現(xiàn)異常。在測厚過程中(如圖2所示),封頭和筒體大部分檢查部位厚度與出廠資料公稱壁厚相符,未發(fā)現(xiàn)腐蝕或沖刷減薄,但在筒體上沿爆炸撕裂口邊緣(兩側(cè))各有一條寬度約為4~10cm的明顯減薄區(qū)域在減薄區(qū)內(nèi),從母材內(nèi)部到撕裂口邊緣厚度逐步遞減,實(shí)測邊緣厚度最小值為4.1mm,比筒體公稱壁厚減薄0.9mm,相對(duì)母材其它區(qū)域減薄約為0.7mm。減薄厚度沿撕裂口邊緣到內(nèi)部4~10cm區(qū)域內(nèi)連續(xù)變化,明顯表現(xiàn)為拉伸減薄狀態(tài)。據(jù)此可以推測,容器爆炸不是瞬時(shí)發(fā)生,而是由于內(nèi)部壓力逐漸升高,筒體材料受環(huán)向拉應(yīng)力作用拉伸,薄弱部位發(fā)生屈服,產(chǎn)生塑性變形,最終失效撕裂爆破。
我們還使用SpectroSortCCD型光譜儀檢測了儲(chǔ)氣罐主要受壓元件材質(zhì)的化學(xué)成分(見表2)。檢測發(fā)現(xiàn)封頭材料成分基本與資料相符,而筒體材料Mn含量僅為0.09%,不僅低于GB700-88《碳素結(jié)構(gòu)鋼》規(guī)定的0.30~0.70%范圍,也低于質(zhì)量證明書標(biāo)識(shí)的0.28%。眾所周知,Mn作為鋼鐵材料的一種有益元素,對(duì)鐵素體和奧氏體均能起較大的固溶強(qiáng)化作用,增加珠光體量,使鋼具備高的強(qiáng)度和硬度。如Mn含量不達(dá)標(biāo),就有可能產(chǎn)生鋼材強(qiáng)度下降,使用性能降低。在這臺(tái)儲(chǔ)氣罐中,作為主要受壓元件材料Q235B的Mn元素含量不合格,其力學(xué)性能(特別是抗拉強(qiáng)度)達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,這也可能是容器產(chǎn)生爆炸的重要影響因素之一。
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