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1 引言
用于6500m3/h制氧的5TYD160型空壓機(jī)組于2003年初在我廠試運(yùn)轉(zhuǎn)期間,發(fā)現(xiàn)空壓機(jī)有“帶水”作業(yè)問(wèn)題。由于我廠低空污染較嚴(yán)重,空氣中含有一定量的SO2等有害氣體和被風(fēng)揚(yáng)起的干燥的極細(xì)顆粒的銅精砂(<5μm的顆粒在遇到西北風(fēng)或東北風(fēng)的時(shí)候,這些有害物質(zhì)就會(huì)隨同原料加工空氣一起被吸入空壓機(jī)內(nèi),經(jīng)壓縮濃縮后,部分被機(jī)內(nèi)濕熱的水蒸氣和小水珠吸收,產(chǎn)生具有腐蝕性的氣液混合體。它既腐蝕所接觸到的金屬表面,又吸附原料空氣中的微小塵埃,所以導(dǎo)致空壓機(jī)在試運(yùn)轉(zhuǎn)期的20天內(nèi),就使轉(zhuǎn)子的Ⅳ、Ⅴ兩級(jí)葉輪葉片的入口部位沖刷磨損嚴(yán)重。同時(shí),機(jī)內(nèi)有大量集塵。造成空壓機(jī)短暫停機(jī)4天后,由于塵埃的冷卻、凝固、干燥等作用,在轉(zhuǎn)子的Ⅲ級(jí)級(jí)間軸封處,將轉(zhuǎn)子與機(jī)殼牢固地粘結(jié)成一體,使空壓機(jī)準(zhǔn)備再啟動(dòng)時(shí),盤(pán)不動(dòng)車(chē)。因此,被迫解體檢修。在檢修中,針對(duì)試運(yùn)轉(zhuǎn)期出現(xiàn)的問(wèn)題,采取了一些積極的預(yù)防措施,并在2003年2月初,正式投入使用。在使用中,觀察到空壓機(jī)在表1所列參數(shù)下工作時(shí),Ⅲ、Ⅳ兩級(jí)后排放的空氣中含有大量的水氣和水液。
表1
機(jī)組進(jìn)氣壓力/ kPa 0.9 空氣流量/ (Nm3/h) 31500 Ⅰ級(jí)排壓/ MPa 0.06 大氣溫度/℃ 22.6 Ⅰ級(jí)排溫/℃ 74.1 Ⅱ級(jí)排壓/ MPa 0.145 Ⅱ級(jí)進(jìn)溫/℃ 40.1 Ⅱ級(jí)排溫/℃ 93.7 Ⅲ級(jí)排壓/ MPa 0.24 Ⅲ級(jí)進(jìn)溫/℃ 39.6 Ⅲ級(jí)排溫/℃ 88.5 Ⅳ級(jí)排壓/ MPa 0.36 Ⅳ級(jí)進(jìn)溫/℃ 39.2 Ⅳ級(jí)排溫/℃ 78.3 Ⅴ級(jí)排壓/ MPa 0.50 Ⅴ級(jí)進(jìn)溫/℃ 39.0 Ⅴ級(jí)排溫/℃ 63.0 顯然,按照表1參數(shù)運(yùn)行,空壓機(jī)級(jí)間仍帶有少量水。為此,只好將級(jí)間操作溫度適當(dāng)提高至(50±5)℃,以適當(dāng)避免級(jí)間帶水??墒?,江南地區(qū)的夏季,由于氣溫高,空氣含水量大,即使依照提高后的級(jí)間溫度進(jìn)行操作,也不能完全避免夏季空壓機(jī)級(jí)間帶少量水。正因如此,空壓機(jī)在經(jīng)過(guò)包括夏季在內(nèi)的7個(gè)多月的運(yùn)轉(zhuǎn)后,于2003年8月25日19:00時(shí),第一次出現(xiàn)靠電動(dòng)機(jī)端的排氣高壓側(cè)徑向可傾瓦軸承的X方向振動(dòng)超標(biāo)報(bào)警,從而使空壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)失效,進(jìn)入解體檢修階段。
2 空壓機(jī)解體后狀況
揭開(kāi)上機(jī)蓋后,發(fā)現(xiàn)Ⅰ、Ⅱ兩級(jí)葉輪及其相配的蝸殼氣道光亮如新。但從Ⅲ級(jí)的進(jìn)氣道開(kāi)始,壁面出現(xiàn)了厚達(dá)1~2mm的塵垢。由此往后,各級(jí)的進(jìn)、排氣道和蝸殼壁面都布滿了塵垢,而且越往后的級(jí),塵垢積的越多越厚。尤其是Ⅳ級(jí)蝸殼和其相配葉輪輪蓋相對(duì)壁面的一處掛塵,其厚度使Ⅳ級(jí)葉輪輪蓋的中部發(fā)生碰摩,并劃出一道1.5mm×0.5mm(寬×深)的圓圈。顯然此處就是直接導(dǎo)致靠近電動(dòng)機(jī)端的可傾瓦滑動(dòng)軸承徑向X方向振動(dòng)超標(biāo)而報(bào)警的原因。同時(shí),也應(yīng)是2003年8月8日停機(jī)后很難盤(pán)動(dòng)車(chē)的主要原因。在Ⅲ級(jí)葉輪的排氣口附近,有“帶水”作業(yè)后留下的零星干涸塵跡;而Ⅳ、Ⅴ 兩級(jí)葉輪的外緣及輪盤(pán)則有嚴(yán)重“帶水”作業(yè)留下的若干溝壑狀塵跡。另外,還可看到這2級(jí)葉輪葉片的入口處,葉片與輪盤(pán)和輪蓋相焊接的兩處,沖刷磨損比葉片本身要嚴(yán)重得多,使葉輪葉片的入口形狀成月牙形。級(jí)間冷卻器芯的鋼骨架銹蝕也嚴(yán)重,特別是各芯下部銹蝕更為嚴(yán)重。4個(gè)級(jí)間冷卻器殼體的情況是:Ⅰ級(jí)后冷卻器殼體的空氣通道略有銹色,但無(wú)明顯的塊狀銹蝕片;Ⅱ級(jí)后冷卻器殼體的空氣通道則開(kāi)始出現(xiàn)大面積的銹蝕片,其厚度為1.5~2mm;Ⅲ、Ⅳ兩級(jí)后的殼體空氣通道則銹蝕嚴(yán)重,銹蝕片厚達(dá)2~2.5 mm。
3 塵垢的不同分布及其對(duì)應(yīng)的主要化學(xué)成分
空壓機(jī)內(nèi)不同地方的塵垢,都分別取了樣,經(jīng)測(cè)量和化學(xué)分析得知,Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ 3級(jí)葉輪里的葉柵垢片厚度分別為1~1.5 mm,其主要化學(xué)成分是FeSO3,其次是CuSO3等物質(zhì)。Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ 3級(jí)蝸殼和其配對(duì)的葉輪葉片出口外緣附近以及輪盤(pán)處的“浮塵”,其主要化學(xué)成分是CuSO3,其次是FeSO3,和少量的CaSO3等物質(zhì)。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 3級(jí)后冷卻器殼體的排氣道里的垢片,其主要化學(xué)成分基本與葉柵垢片成分相同,只是比葉柵垢片含F(xiàn)eSO3成分更高一點(diǎn)而已。Ⅲ、Ⅳ兩級(jí)后冷卻器芯的進(jìn)氣側(cè)分布的“浮塵”,其主要化學(xué)成分與蝸殼和葉輪輪緣處的表面取樣成分相同。
4 空壓機(jī)結(jié)構(gòu)上存在的薄弱環(huán)節(jié)
通過(guò)分析認(rèn)為,造成空壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)失效的是塵垢,而引起塵垢的原因是帶有腐蝕性的水或水蒸氣造成的腐蝕。所以解決水的分離和排放應(yīng)是首要問(wèn)題,其次是增加抗銹蝕能力。
根據(jù)空壓機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)近1年的實(shí)際情況,以及兩次故障解體情況的分析,歸納總結(jié)出空壓機(jī)主要存在以下幾處薄弱環(huán)節(jié)。
(1)解體看到空壓機(jī)轉(zhuǎn)子Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ 3級(jí)葉輪及其這段軸上的軸套和平衡盤(pán)等都有“帶水”作業(yè)現(xiàn)象,并造成了這些零部件較嚴(yán)重的銹蝕。因此,需要提高這3級(jí)葉輪的抗腐蝕能力。另外,在空壓機(jī)的拆裝過(guò)程中,通過(guò)水平儀檢測(cè),也發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子的2個(gè)軸徑處的水平度有誤差,2個(gè)軸徑的外側(cè)都有向上翹,而內(nèi)側(cè)則有向下傾斜的趨勢(shì)。證明軸的彎曲剛度薄弱,需要加強(qiáng)。
(2)空壓機(jī)的4個(gè)級(jí)間冷卻器芯的冷卻能力過(guò)剩,造成芯子占據(jù)空間大。
實(shí)際應(yīng)用時(shí),在最炎熱的夏季,冷卻器的冷卻水量的閥門(mén)開(kāi)度最多只用到80%左右,而這時(shí)各級(jí)間的進(jìn)氣溫度僅達(dá)到40℃左右。證明冷卻能力過(guò)剩,可以適當(dāng)減小芯的尺寸,騰出空間,以安裝水氣分離裝置。此外還看到,這4個(gè)冷卻器芯的鋼骨架銹蝕嚴(yán)重。由于銹蝕片可能會(huì)由于沖刷而進(jìn)入加工空氣中。因此,需要改換材料,以提高骨架的抗銹蝕能力。
(3)在夏季,空壓機(jī)經(jīng)Ⅱ級(jí)壓縮、冷卻后,已有冷凝水析出。為了能及時(shí)地將這些水分排出機(jī)外,需要設(shè)置水氣分離器。
根據(jù)2003年夏季的應(yīng)用情況和通過(guò)解體分析知道,當(dāng)氣溫在35℃以上時(shí),若Ⅱ級(jí)進(jìn)氣溫度為40℃、排氣壓力則為0.145 MPa、若排氣溫度為95℃,當(dāng)排氣冷卻到40℃時(shí),則會(huì)有少量冷凝水析出。解體時(shí)會(huì)看到Ⅱ級(jí)壓縮冷卻后的排氣通道,由于“帶水”而造成了表面全部銹蝕。因此,應(yīng)安裝水氣分離器。
(4)解體時(shí)看到,Ⅲ、Ⅳ兩級(jí)后的水氣分離器制造精度差。存在橫排水孔與引流板孔對(duì)不上的現(xiàn)象。在排水孔處沒(méi)有集水槽的情況下,可能發(fā)生分離出的水珠進(jìn)不了孔,又被氣流夾帶沖走的可能。另外最主要的還是水氣分離器的氣流路線不夠長(zhǎng),也不夠曲折,不能充分地將冷卻后壓縮空氣中含有的水分分離出來(lái)。尤其是在Ⅲ、Ⅳ兩級(jí)后,由于壓力高,溫差大,出水量多,氣流速度大等特點(diǎn),更應(yīng)設(shè)置“曲折而漫長(zhǎng)的水氣分離之路”?,F(xiàn)有的水氣分離器很可能就是因?yàn)闅饬魉俣瓤?,水氣?lái)不及分離,就流入下一級(jí)中去,從而導(dǎo)致下一級(jí)超量“帶水”。為此,應(yīng)想辦法使氣流速度降下來(lái),或延長(zhǎng)水氣分離的路徑和時(shí)間,以達(dá)到良好的分離效果。
(5)解體時(shí)看到,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 3級(jí)后冷卻器殼體的空氣流道嚴(yán)重銹蝕,說(shuō)明選用材料有問(wèn)題。
由于銹蝕片會(huì)被氣流沖刷磨損,并且還由于銹蝕片的不定期脫落,均會(huì)造成它們夾在加工氣流中,而進(jìn)入葉輪,產(chǎn)生對(duì)葉輪葉片的沖擊磨損,而且經(jīng)拋離后,還會(huì)成為各處積塵的重要組成部分。所以這里應(yīng)是一個(gè)嚴(yán)重的薄弱環(huán)節(jié)。
(6)解體后發(fā)現(xiàn),Ⅲ、Ⅳ兩級(jí)后水氣分離器的2個(gè)垂直排放口與其相配的下蓋殼排放口的位置設(shè)計(jì)有不合理之處(圖3上圖)。
盡管第一次解體時(shí),已在下機(jī)殼上開(kāi)設(shè)了集水槽并擴(kuò)大了排放口,起到了減少水氣沖擊反彈量的作用,但并未從根本上消除沖擊而造成的反彈水氣,底部銹蝕比上部銹蝕嚴(yán)重的現(xiàn)象依然存在。因此,這里的排放結(jié)構(gòu)仍有缺陷,需要進(jìn)一步改造。
5 采取的措施
(1)將空壓機(jī)轉(zhuǎn)子的Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ 3級(jí)葉輪以及這段軸上的軸套、平衡盤(pán)等零部件,全部改用耐腐蝕的不銹鋼材料制造。
(2)適當(dāng)減小空壓機(jī)的Ⅲ、Ⅳ兩級(jí)后冷卻器芯的尺寸,騰出空間,改造原來(lái)的水氣分離器(圖1),使其變?yōu)閳D2所示尺寸的水氣分離器。
顯然,改后的分離器變厚了,水氣通路變得“曲折而漫長(zhǎng)了”。需要說(shuō)明的是,改后會(huì)使冷卻器芯的進(jìn)水量減少17%左右(計(jì)算略)。根據(jù)2003年夏季的應(yīng)用情況來(lái)看,水量的有限減少,不會(huì)影響到夏季所要求的冷卻后溫度40℃。因此,方案可以實(shí)施。同時(shí),在改制時(shí),也將冷卻器芯的鋼骨架換成了不銹鋼骨架。
(3)在空壓機(jī)的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 3級(jí)后冷卻器殼體排氣通道的入口處,加裝相當(dāng)于圖1所示的水氣分離器。同時(shí),在各級(jí)相應(yīng)的下機(jī)殼上鉆出對(duì)應(yīng)的排放孔。
因?yàn)樵诟骷?jí)后冷卻器殼體排氣通道的入口處,都有100mm×410 mm×1900mm的空間位置,只需將各氣道鋼板的入口向里稍微切割掉一點(diǎn),就可以加裝相當(dāng)于圖1所示的水氣分離器。此分離器距原有的冷卻器芯后的水氣分離器約50mm。顯然,這項(xiàng)措施又進(jìn)一步加強(qiáng)了水氣分離工作。
(4)要求制造水氣分離器的廠方,提高制造質(zhì)量。保證已分離出的水滴或液體能準(zhǔn)確地流入橫排水孔中。不要再有已分離出的水分又被氣流吹進(jìn)下一級(jí)的現(xiàn)象發(fā)生。并要求廠方在重新設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)盡量讓氣流流動(dòng)路線再“曲折”一點(diǎn),以提高水氣分離的能力。
(5)更換空壓機(jī)的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 3級(jí)后冷卻器殼體的材料,全部由不銹鋼材料來(lái)制造。
(6)改變各水氣分離器下部排放口對(duì)應(yīng)的下殼蓋排放孔位置,見(jiàn)圖3。
由圖3看到,直接在水氣分離器的2個(gè)垂直排放口的下方,下殼蓋上開(kāi)設(shè)排放孔。這樣可以減少分離出的水分在底部停留的時(shí)間,有利于減少水氣沖擊造成的反彈水氣。為底部營(yíng)造較干燥的空間提供了可能。
(7)鑒于水氣分離器分離水的能力已成倍地提高,以及空壓機(jī)的一些關(guān)鍵零部件的抗銹蝕能力也得到改善,因此,可以采用類(lèi)似于操作“H400-6.5/0.97型離心式空壓機(jī)”的方法進(jìn)行操作。
H400-6.5/0.97型離心式空壓機(jī)的操作,基本上是按照“級(jí)間充分冷卻”的節(jié)能降耗方法進(jìn)行操作。一般在夏季,級(jí)間進(jìn)氣溫度在36~42℃,在冬季,級(jí)間進(jìn)氣溫度一般控制在30~35℃。在這種溫度下進(jìn)行操作,當(dāng)排氣壓力>0.15MPa時(shí),在夏季通常級(jí)間排水量都較大,而在冬季的排水量卻只有夏季的1/5左右,甚至更少。由于H400-6.5/0.97型離心式空壓機(jī)級(jí)間排水效果很好,所以可以采用節(jié)能降耗的方法進(jìn)行操作。H400-6.5/0.97型離心式空壓機(jī)級(jí)間排水效果好的原因是,這種機(jī)型的空壓機(jī)和級(jí)間冷卻器是分上、下設(shè)置的,氣流管線長(zhǎng),而且存在垂直落差。水氣分離的時(shí)間和空間相對(duì)較寬裕,聚水結(jié)構(gòu)和排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)較合理。
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